今年以来,国家电投铝电公司聚焦集团公司“均衡增长战略”和建设世界一流创新型绿电铝企业目标,紧盯全年目标任务,深耕增产增效,电解铝产量再攀“新高”。1至6月,电解铝产量累计同比增加0.38万吨,较计划增加1.43万吨,刷新半年度历史峰值。
在电解铝行业竞争白热化的当下,这个“新高”来之不易,它是干出来的,也是“改”出来的。
近年来,电解铝行业竞争异常激烈,国家“双碳”战略深入推进,能耗、排放要求越来越严,过去靠规模扩张的路子走不通,现在拼的是谁能耗更低、排放更少、效率更高,推动高质量发展,增产增效成为必由之路。
2026年初,铝电公司确立成本领先战略,锚定行业30分位目标,控降完全成本,改善单耗水平,大力推行电解铝“4221”工艺技术路线实验(即低铝水平、低阳极覆盖料、低分子比、低槽温,高电解质水平、高过热度,不捞炭渣、不捞换极块,适度极距),减小劳动强度的同时,原铝液电流效率提升了0.5%以上,全面提高电解铝生产本质安全水平,并为增产提效创造有利条件。
对于60余年历史的老企业,说起来简单,做起来难。“几十年的工艺,说改就改?万一槽子吃不消,产量掉了谁负责?”2025年秋天,在青铜峡分公司和宁东分公司电解车间试点伊始,干了多年的老师傅直摇头。
技术骨干们没多解释,蹲守工区试验槽旁,期间重点监控槽突发电压摆,侧壁和钢棒温度急剧攀升,“打开散热带、降铝水平、调极距,撤覆盖料”一通紧急操作……一小时、两小时,凌晨2点15分,电压稳了;3点40分,槽温降了;5点20分,波动了一天一夜的曲线,逐步回到理想区间,三天后,电压波动明显收窄。工友们围着槽控机看曲线:“哎,这槽子脾气好像真顺了,看来这‘4221’确实有效。”
自从“4221”技术路线实施后,换极时间缩短25%,覆盖料转运量降低60%,炉帮温度下降40%。1至6月,电流效率同比提升1.03%,产量稳步提升,创下新高。
产量要上去,光靠人盯还不够,还得让设备更“聪明”。青铜峡分公司深入推进智能装备改造,推行“设备全生命周期管理”,天车加装料位计,一举解决了困扰多年的漏料顽疾,加料作业实现零失误。槽控系统同步升级,实时采集电压、温度、分子比等20余项关键参数,异常情况秒级报警,不再全靠人工巡检。过去靠耳朵听、凭经验判的“老把式”,现在变成了屏幕上的精准数字。设备管理建立电子台账,从打壳锤头更换周期到天车润滑点检,系统自动提醒、责任到人,设备运转率明显提升,非计划停机减少30%以上,天车故障率下降近四成,换极作业从过去凭经验变成毫米级标准控制,工作质量明显提升。
宁东分公司聚焦电解槽生产实际,启动智能打壳气缸改造升级项目,技术人员扎根一线,反复调试参数、优化方案,将技术升级与生产需求深度融合,一场场新旧设备更换的场景轮番上演,致力让高载能设备也换上“智能”配件。
智能打壳气缸搭载了耐高温、抗磁场、长寿命的专用密封与润滑系统,可实现三年免维护,彻底告别高频次检修;接入电解槽控制机后,依据电解槽液面、锤头状态建立数据模型,自动监测火焰、判断壳面状态,精准控制打壳深度,堵料自动补打、畅通自动停打、厚壳多次压壳,实现全流程自动化作业。“这套智能气缸还安装了报警装置,生产中一旦出现火焰异常、卡壳堵料等情况,系统会立即语音报警,准确率超96%。”宁东分公司电解一分厂厂长毛宁介绍说。通过智能化应用,1至6月份该分厂原铝液产量同比增产2269吨;电流效率同比提升0.04%;铝液综合交流电耗同比降低33千瓦时每吨。
“以前是设备坏了再修,现在是设备‘自己会说话’,还没坏就知道该保养了。”一位工区长说。设备稳了、操作准了,电解槽连续稳定运行有了硬保障,产量自然水涨船高。
产量新高,归根结底是干部职工干出来的。在青铜峡分公司和宁东分公司,基层一线“劳动明星”评选覆盖生产过程11个类别,累计评选230余人次;丰富“党员工程”“党员责任区”“党员示范岗”“一分钱”提质增效专项工作内涵,持续增强“两个作用”发挥,让每个岗位都成为产量增长的“发动机”。青铜峡分公司党员周建宁带领“党员示范槽”,管理的45台电解槽槽龄延长15%,不断实现增产超产;宁东分公司党员李保安牵头开展石墨化槽“4221”工艺技术路线调整实验,精准优化匹配工艺参数,创新覆盖料配比方案,有效提升了电解槽的稳定性与生产效率,降低了员工劳动强度。正是“党员带着群众干、群众跟着党员拼”的氛围,电解铝产量得以稳步增加。
电解铝产量刷新历史纪录,这不仅是工艺变革的突破、智能改造的支撑、精细管理的落地和政绩观教育的洗礼,更是铝电公司提质增效、全面贯彻落实集团公司“均衡增长战略”和建设世界一流创新型绿电铝企业的生动诠释。